近期,陜鋼龍鋼公司職工在265㎡燒結機傳動系統上狠下功夫,通過對燒結機柔傳減速機創新改造,實現降本增效。
前期,該燒結機一直使用渦輪蝸桿進行傳動,在更換出現故障的減速機后,由于渦輪蝸桿嚙合不到位,渦輪只能使用6個月左右,且更換過程復雜,費用大,影響燒結機生產運行。
為了解決此項問題,該單位組織技術骨干,輪流蹲點觀察,整合運行參數,做出詳細處理方案。將原有兩臺KA107B16.75AM200型減速機,以及兩臺平面二次包絡弧面蝸桿減速機拆除,分別以一臺RDCDK500F-Z-110a型和一臺RDCDK500F-Z-110b型減速機代替,保持原有傳動比和輸入、輸出扭矩不變。通過聯接盤,利用初級減速機輸入端軸承套上的螺紋孔與初級減速器定位聯接,解決了渦輪嚙合不到位的問題。
該方案實施后,柔傳減速機運行平穩,原先使用渦輪蝸桿傳動,傳動效率只有60%-70%。目前使用的星型齒輪傳動,運轉電流由25A降低到22A。經綜合測算,每年可節省費用43萬元。 該文觀點僅代表作者本人,如有文章來源系網絡轉載,本網系信息發布平臺,如有侵權,請聯系本網及時刪除。
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