11月5日,金陵石化催化重整裝置“金牌”主操董春雷,早早來到裝置控制室,用電腦查看操作參數曲線。董春雷曾在全國催化重整技能競賽中獲得金獎,正是有像董春雷一樣的操作人員精細操作、精心巡檢裝置現場,3號連續重整裝置成了中國石化先進裝置,2017年底開工以來,已安穩運行700多天,累計進料量達280萬噸,經濟效益良好。
該公司擁有3套采用不同工藝技術的催化重整裝置。1號裝置“資格最老”,采用法國第二代連續重整專利技術,于1997年建成投產;2號催化重整裝置采用美國UOP公司三代專利技術,芳烴抽提部分采用石油化工科學研究院自主開發的環丁砜抽提工藝,于2008年建成投產;3號催化重整裝置于2017年一次開車成功,采用中國石化自主知識產權SLCR連續重整工藝技術,裝置各項技術經濟指標在系統內名列前茅。
該公司不斷優化生產流程,靈活調整生產方案,確保生產效益最大化。這些連續重整裝置以該公司直餾石腦油為原料,生產富含芳烴的高辛烷值汽油組分,并副產重整氫氣、戊烷油、液化石油氣。其芳烴抽提單元以催化重整脫戊烷油為原料,生產苯、甲苯等多種產品。
該公司連續重整裝置各有工藝情態,需要采取不同的操作方法。“我們綜合3套連續重整裝置不同技術特點,不斷優化調整,在每套裝置上形成了獨特的操作法,有效確保裝置運行狀態最優。”該公司相關負責人介紹說,他們還根據裝置特點不斷進行技術革新,開展技術改造,增設氫氣、重整汽油互供管線,有效滿足確保緊急情況3套裝置互相保供,為確保安穩長滿優運行、實現整體效益最大化打下良好基礎。
而且,該公司連續重整“品種”多樣、路線各異,管理人員和技術骨干在實踐中不斷總結,形成了一套成熟的操作經驗,也培養出一支過硬的技術和操作人才隊伍,多次組織開工隊幫助兄弟企業新裝置開車。例如,3號連續重整裝置規模大、工藝復雜,新入職人員會在催化劑再生單元遇到較多“瓶頸”。為了幫助更好地掌握操作方法,董春雷這樣有經驗的“老師傅”經常對比裝置的特點,結合現場設備進行分析講解,一批批“后來者”成長成才。
董春雷參加的攻關小組根據連續重整裝置的特點,綜合對比分析,發現每天的催化劑粉塵量可以優化。多方查找資料,尤其對近幾年裝置生產數據進行研究,再經過操作調整優化,繼而優化了各項條件措施,降本成效明顯。催化劑粉塵大幅降低。而且,董春雷不斷優化原料、調整操作參數,通過優化重整反應壓力,增加產氫能力0.1%,效益十分明顯。
(竇豆 王恒) 該文觀點僅代表作者本人,如有文章來源系網絡轉載,本網系信息發布平臺,如有侵權,請聯系本網及時刪除。
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