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中石化揚子石化抓住市場機遇增產創效

時間:2019-08-15 13:14:34  來源:  作者:

  8月8日上午7點不到,在揚子石化化工廠PTA產品包裝現場,等待提貨的車輛早早地停在了裝車臺前。為了抓住市場機遇,高峰時,每天小包裝出庫1200噸,大包裝槽車裝車2000噸左右,是去年出庫量的一倍。

  為了全力增產創效,揚子石化保持了PTA聯合裝置雙線運行模式,日均產量超3000噸。1至7月份,累計生產PTA 57.9萬噸,超額完成計劃指標,累計增效超億元,增效顯著。

抓機遇,千方百計促增產

  “今年PTA市場延續去年年底的良好勢頭,再加上原料利潤壓縮,使當前聚酯產業鏈利潤分配中,PTA環節十分強勢。”化工廠生產技術科科長徐紅波說。為此,揚子石化及時作出生產調整,將原本計劃改造,只排產兩個月的PTA二線,繼續投入運行,形成二線、三線同時運行的模式。截至7月底,已額外增產PTA近13萬噸。

  另外,從5月份開始,裝置現場經常會有一輛槽車反復地運送PTA廢料。他們利用氮氣和回收管線,把槽車里的散料壓回PTA精制單元,再次進行工藝除雜,以達到“優級品”的出廠要求。

  “這些都是以往包裝過程產生的落地料或是開、停車料,很接近成品,所以我們趁著現在行情利好,盡量都回收了。”該裝置包轉工區主任陳文說,“近一段時間,我們總計回收了庫房積料大概300多噸。”

  為挖掘裝置增產潛力,他們持續開展物料回收項目攻關,千方百計確保“顆粒歸倉”。一方面通過增加簡單的緩沖罐和返料流程,可以讓部分取樣料隨時進行回收再利用;另一方面改造了母液冷卻換熱器,強化了母液冷卻效果,提高了母液中PTA原料回收率,F在每天可回收近2噸的原料PX(對苯二甲酸),實現了經濟和環保的雙贏效果。

保質量,讓用戶100%滿意

  “用戶臨時要提貨,大家抓緊到庫房再檢測200包料,一定要保證沒有破包。”8月2日中午,揚子石化PTA包裝工區工作微信群中跳出了一條消息。

  原來,近期高溫天氣持續,包裝機出料口的物料溫度接近90攝氏度,在包裝過程中有可能會燙破包裝袋的內膜,造成物料泄漏受潮,影響產品質量。

  雖然是臨時要貨,而且時間很緊,但為了避免破包狀況的發生,他們還是要求作業人員在噸包料出庫前必須再拆包一一檢查。鑒于此,他們利用中午休息時間,在悶熱的庫房里,將一包包物料拆開檢查,個個汗流如雨。經過近一個小時的連續檢查,200包物料全部合格,沒有一包破包?雌饋“一無所獲”,但大家心里都明白:只有產品放心,用戶才能100%滿意。

  PTA包轉工區黨支部書記殷其俊說:“如果把受潮的產品交給用戶使用,肯定會影響我們揚子PTA的聲譽,這樣就得不償失了。”揚子石化PTA一直堅持優化產品質量,滿足用戶需求,以良好的口碑贏得市場信賴。

  今年以來,他們緊密結合質量管理工作實際,增加產品質量指標分析頻次,做好預防性調整,消除了多項潛在質量隱患。通過在線更換了氧化鋁填料干燥尾氣,消除了風送氣帶來的質量隱患;增設精制結晶器出料沖洗流程,避免了產品粒徑波動等問題。

  此外,針對該公司PTA部分重要用戶在國標基礎上,提出特殊指標的檢驗要求,化工廠立即與該公司質檢中心協商,制定控制指標方案,落實相關措施,并形成了每周定期分析,平時隨時加樣品的檢驗機制,以滿足用戶需求,保障產品順利出廠,為持續創效提供了有力支撐。

盯現場,全面提升綜合競爭力

  在向外緊盯市場的同時,揚子石化PTA向內緊盯現場,強化現場節能管理,開展各類技術攻關,深入進行流程優化。今年前7個月,氮氣、催化劑、污水單排以及蒸汽消耗均大幅降低。

  PTA三線精制單元反應器預熱器主要用作漿料加熱,其出口溫度很高,可循環再利用于前系統的預熱,是裝置節能降耗的重要一環。不過進入5月份以后,其溫度下降了近10攝氏度。為此,裝置立刻切出檢修,并進行了射流清洗,使出口溫度重新恢復到最佳設定值,每小時可節省高壓蒸汽4噸。

  在降低消耗的同時,他們還在提升有效資源利用率上下功夫。重點加強了關鍵設備三線空壓機的優化工作,使其發電量由年初的2兆瓦/小時,提升到目前的5兆瓦/小時左右,發電效率大幅提升。7月底,在多項指標提升的共同促進下,PTA三線綜合能耗相比年初下降了30千克標油/噸PTA。

  針對生產瓶頸問題,化工廠還搭建各部門和裝置之間技術服務平臺,定期召開研討會,對裝置水、電、蒸汽、污水等所有指標進行分析,全面查找可提升空間,減少價值漏損,使裝置的綜合能力不斷提升,為增產創效提供了有力支撐。

  (楊晨 陶炎)

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